E X A M E N S A R B E T E
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET
Luleå tekniska universitet
Institutionen för Tillämpad fysik • Maskin- och materialteknik Avdelningen för Produktionsutveckling
2005:195 CIV • ISSN: 1402 - 1617 • ISRN: LTU - EX - - 05/195 - - SE
URBAN ERIKSSON PER HEDBERG
Analys och utveckling av produktionsfl öden för
AB Sandvik Coromant, Gimo
Sammanfattning
Detta examensarbete har genoförts vid AB Sandvik Coromant i Gimo på
avdelningarna GVH2 och GVH3 under perioden oktober 2004 till mars 2005. Målet med arbetet var att komma med förslag till förändringar för att öka produktiviteten för avdelningarna genom bl.a. tillverkningsstrategiska och laoutmässiga förändringar.
Arbetet bedrevs i fem huvudsakliga block: kartläggning av nuläge, analys av nuläge, litteraturstudie, framtagning av förslag, analys och utvärdering av förslag. De första två blocken gav oss en blick över hur väl den nuvarande produktionen
överensstämmer med den planerade produktionsstrategin. Nästa steg i arbetet var att utreda hur man på ett idealt sätt bör styra och organisera sin produktion, men eftersom ett idealt tillstånd sällan fungerar i praktiken så var målet att utifrån detta utveckla ett rimligt förslag till produktionskoncept som kan möta den förväntade volym ökningen Hela konceptet har även genomsyrats av filosofin Lean produktion
För att genomföra detta arbete har olika verktyg använts, t.ex. processkartläggning värdeflödesanalys och systematisk lokalplanläggning. Dessutom har en litteraturstudie genomförts med syftet att ge oss studenter den kunskap vi behövde för att kunna genomföra arbetet men även för att kunna hålla i en mera undervisande del för personalen på GVH10.
I dagsläget bedrivs produktionen på ett svårplanerat sätt som medför att man har väldigt långa genomloppstider och mycket bundet kapital i form av PIA (Produkter i arbete). Därtill har man svårigheter att möta den framtida volymökningen samt att effektivisera resursutnyttjandet.
Det rekommenderade förslaget består av nyinvesteringar i ett antal
bearbetningsmaskiner med tillhörande automationer. Tillsammans med de
rekommenderade förändringarna rörande produktionslogistik och layout ger förslaget förbättringar inom många områden, t.ex:
• Minskat manuellt arbete
• Bättre kvalité
• Kortare ledtider
• Minskade buffertar/lager
• Minskade materialtransporter
• Ökat resursutnyttjande
Allt sammantaget medför det rekommenderade förslaget stora produktivitetsökningar.
Abstract
This master’s thesis work has been carried out at AB Sandvik Coromant in Gimo in departments “GVH2” and “GVH3” during the period October 2004 to March 2005.
The purpose of this project was to make suggestions as to how to increase
productivity for these departments by, amongst other things, developing improved operative strategies and layouts.
The project was divided into five main blocks: mapping the present situation, analysing the present situation, a literature study, developing alternative strategies, analysing and evaluation of the recommended strategies. The first two blocks enabled us to see how well the actual production correlates with the planed production
strategy. The next step was to develop an ideal strategy for these particular departments. Since an ideal solution seldom works in real life, a more pragmatic strategy that has the ability to meet the future increase in demand was then produced.
Lean production has been the core philosophy throughout the project.
To be able to complete this project a number of methods have been used including process mapping, systematic layout planning and value flow analysis. Further more, the literature study has helped educate both us students as well as the staff at GVH10.
The project has shown that today, production is a very complex process with many planning and operational difficulties. This implies, among other things, long lead times and a lot of capital tied up in the form of WIP (Work in progress). Further more, the present system will have difficulties meeting the expected future increase in demand.
The project recommends investing in a number of CNC machines and associated automated materials handling equipment. Together with the recommended operative strategies and layouts these investments will give a lot of advantages to the
departments, such as:
• Decreased amount of manual work
• Improved possibilities for achieving continuous high quality
• Shortened lead times
• Decreased buffer stocks
• Reduced material transport
• Increased resource utilisation
Together, the results of this work have shown that a great deal of improvement can be
made to increase productivity.
Förord
Detta examensarbete utgör avslutningen på examensinriktningen produktion för civilingenjörsutbildningen Maskinteknik vid Luleå tekniska universitet. Arbetet har utförts vid AB Sandvik Coromant i Gimo och har i korthet behandlat områdena kartläggning, analys och utveckling av produktionsflöden. Arbetet bedrevs under perioden november 2004 till mars 2005.
Arbetet har både varit lärorikt och intressant om än stundtals väldigt jobbigt. Med hjälp av de teoretiska kunskaperna från tidigare delar av utbildningen samt de nya erfarenheter som skaffats under arbetets gång har vi kunna lösa de problem som vi stött på genom hela projektet. Förhoppningen är att AB Sandvik Coromant kommer att kunna dra nytta av våra resultat inför framtida investeringar. Vi ser fram emot att följa hur de planerade investeringarna genomförs.
Det är många personer som varit till stor hjälp under arbetets gång. Först och främst vill vi tacka våra handledare vid AB Sandvik Coromant, Johan Åsberg och Rikard Sahlén. Därtill vill vi tacka vår handledare vid Luleå Tekniska Universitet, Torbjörn Ilar. Vi vill även tack alla operatörer och produktionstekniker på de berörda
avdelningarna som har tagit sig tid att besvara alla våra frågor.
Luleå den 8 april 2005
... ...
Urban Eriksson Per Hedberg
I och med att detta arbete är delvis sekretessbelagt så kommer tyvärr inte alla delar av
arbetet att kunna redovisas i denna version av rapporten. De delar som inte kan visas
är utbytta mot tecknet #. (#### = sekretessbelagt)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1 INLEDNING...7
1.1 BAKGRUND...7
1.2 PROBLEMBAKGRUND...7
1.3 FÖRETAGSBESKRIVNING...7
1.4 SYFTE OCH MÅL...8
2 METOD...9
2.1 KARTLÄGGNING AV NULÄGE...9
2.2 ANALYS AV NULÄGET...9
2.3 LITTERATURSTUDIE...9
2.4 FRAMTAGNING AV FÖRSLAG...10
2.5 ANALYS AV FÖRSLAG...10
2.6 UTVÄRDERING...10
3 LITTERATURSTUDIE...11
3.1 TILLVERKNINGSSTRATEGI...11
3.1.1 Projekt...12
3.1.2 Funktionellt utformad ...12
3.1.3 Flödesgrupper...12
3.1.4 Linjeutformad...12
3.1.5 Kontinuerlig linjeutformad ...13
3.1.6 Samband mellan tillverkningsvolym och produktvariation...13
3.2 LAYOUT...14
3.2.1 Byggplatslayout...14
3.2.2 Funktionell verkstadslayout ...14
3.2.3 Linjelayout ...15
3.2.4 Hybridlayout ...15
3.2.5 Flexibla tillverkningssystem...15
3.3 DE FEM HÖRNSTENARNA...16
3.3.1 Sätt kunden i centrum...17
3.3.2 Basera beslut på fakta...17
3.3.3 Arbeta med processer...18
3.3.4 Skapa förutsättningar för delaktighet ...18
3.3.5 Ständiga förbättringar ...18
3.4 LEAN PRODUKTION...18
3.4.1 Ideologi ...19
3.4.2 Införandet...21
3.5 KVALITET...22
3.6 VERKTYG FÖR ANALYS...24
3.6.1 Systematisk lokalplanläggning...24
3.6.2 Värdeflödesanalys...24
3.7 DET IDEALA FÖRSLAGET...26
4 NULÄGESBESKRIVNING...27
4.1 GVH2...27
4.1.1 Kapning och skaftfräsning ...28
4.1.2 Färdigbearbetning ...28
4.1.3 Härdning och jetalisering ...29
4.1.4 Packning och leverans ...29
4.2 GVH3...29
4.2.1 Skaftfräsning ...30
4.2.2 Färdigbearbetning ...30
4.2.3 Härdning och jetalisering ...31
4.2.4 Packning och leverans ...31
4.3 UTVÄRDERING AV DAGENS LAYOUT...31
4.4 VÄRDEFLÖDESANALYS...33
4.5 KAPACITETSANALYS...33
4.6 RESULTAT OCH DISKUSSION...33
4.6.1 Systematisk lokalplanläggning...34
4.6.2 Värdeflödesanalys...34
4.6.3 Kapacitet...35
4.6.4 Flaskhalsar ...35
5 FRAMTAGNING OCH ANALYS AV FÖRSLAG...36
5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR...36
5.1.1 Teknisk information ...36
5.2 KRAVSPECIFIKATION...37
5.3 STRATEGI...37
5.4 PRODUKTFÖRDELNING...38
5.4.1 Verktygslistor ...39
5.4.2 Försöksplanering ...39
5.4.3 Utvärdering...41
5.5 DETALJPLANERING...42
5.6 LAYOUT...42
5.7 TEORETISK PLANERING...46
5.7.1 Datainsamling...46
5.7.2 Mätning och kontroll...47
5.7.3 Driftsäkerhet ...48
6 RESULTAT...49
6.1 FÖRDELNING...49
6.2 LAYOUT...50
6.3 TIDER...51
6.4 PRODUKTER I ARBETE...51
7 DISKUSSION ...52
8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE...53
9 REFERENSER ...54
BILAGOR
1. MÅLDOKUMENT (1) 2. PROJEKTPLANERING (1) 3. DAGENS LAYOUTER (2) 4. PROCESSKARTOR (1)
5. UTVÄRDERING MED HJÄLP AV SLP (2) 6. FLÖDESBILDER (2)
7. VÄRDEFLÖDESANALYSER (2) 8. GENOMLOPPSTIDER (2) 9. UTNYTTJANDEGRADER (1) 10. PRODUKTFÖRDELNING (3)
11. SYSTEMATISK LOKALPLANLÄGGNING (6) 12. FRAMTIDENS VÄRDEFLÖDE (1)