TVE 12 042 Augusti
Examensarbete 30 hp Augusti 2012
Framtagning av tillverkningsutrustning för bearbetning av kilspår
En kvalitativ fallstudie på Sandvik Coromant
Olle Eriksson
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet Lägerhyddsvägen 1 Hus 4, Plan 0 Postadress:
Box 536 751 21 Uppsala Telefon:
018 – 471 30 03 Telefax:
018 – 471 30 00 Hemsida:
http://www.teknat.uu.se/student
Abstract
Framtagning av tillverkningsutrustning för bearbetning av kilspår
Examining manufacturing equipment for the processing of keyways
Olle Eriksson
This project is a thesis performed by Olle Eriksson at the company Sandvik Coromant's production facility in Gimo in Sweden. The project started January 23 year 2012 and went on for the duration of 20 weeks, equivalent to 30 hp, and was executed at the department GVR10. The scope was to conduct a pre study that would be used as base for an investment concerning new equipment, which would replace existing equipment, used for broaching internal keyways, for some of the products produced on GVR6. The common feature of the products is that they consist of cylindrical disks, with a hub at the center, in which the keyway is machined.
Poor working environment in the workshop, due to aged equipment, contributes to the need to replace the existing equipment. The goal was to find new manufacturing equipment and make an impact valuation and estimate cost for the investment of the new equipment. The proposed solutions takes into account: working environment, quality, efficiency, economy and the current production at GVR6.
To achieve the objectives, the current manufacturing process was studied and the demands for the solutions were decided based on an ethnographic study. Suitable manufacturing methods and equipment options, for the processing of keyways, were tested in the workshop, where the different manufacturing methods were evaluated.
Finally the various proposed solutions were compared to each other using an evaluation matrix.
The project resulted in three different solutions, with proposed equipment, for the
processing of keyways. The different solutions are: slotting with driven broaching tool
in turning machines, a stand-alone slotting equipment for broaching keyways and
finally an electrical discharge wire cutting equipment. The evaluation of the various
solutions showed that slotting with driven broaching tool in turning machines did not
meet the requested demands for the process. The evaluation also show that the
stand-alone slotting equipment and the electrical discharge wire cutting equipment
both offer suitable solutions for the project. Comparing the remaining solutions with
the existing equipment left some doubts whether an investment of new equipment,
for processing keyways at GVR6, is necessary in the current situation.
Examensarbete: Framtagning av tillverkningsutrustning för bearbetning av kilspår – En kvalitativ fallstudie på Sandvik Coromant
Sammanfattning
Detta projekt utgörs av ett examensarbete utfört av Olle Eriksson på företaget Sandvik Coromants produktionsenhet i tätorten Gimo i nordöstra Uppland. Projektet utfördes på avdelningen GVR10 under 20 veckor, vilket motsvarar 30 hp, och inleddes den 23 januari år 2012. Syftet med projektet var att utföra en förstudie som ska fungera som
beslutsunderlag till ett projekt angående investering av ny utrustning. Denna utrustning ska ersätta en befintlig dragbrotschutrustning ämnad för bearbetning av invändiga kilspår för skivfräsar, spårfräsar samt slitsfräsar som tillverkas på avdelning GVR6. Gemensamt för dessa produkter är att de utgörs av cylindriska skivor med ett nav i centrum av produkterna där kilspåret bearbetas. Kilspårets funktion är att underlätta infästningen av produkterna i maskin och överföra kraften från en drivande axel över till verktyget.
Behovet av att ersätta den befintliga utrustningen grundar sig i att utrustningen är
ålderstigen och bidrar till en bristfällig arbetsmiljö i verkstaden. Målet med projektet är att finna lösningsförslag på ny tillverkningsutrustning med konsekvensbeskrivning och kalkyler för investering av ny utrustning. Lösningsförslagen ska utformas med hänsyn till arbetsmiljö, kvalitet, effektivitet, ekonomi samt den rådande produktionen på avdelningen.
För att kunna uppfylla målsättningen studerades den befintliga tillverkningsprocessen och de krav som ställs på framtagna lösningsförslag fastställdes vid en mindre etnografisk studie. Förslag utformades på lämpliga tillverkningsmetoder och utrustningsalternativ för bearbetning av kilspår för de berörda produkterna och tester, där de olika
tillverkningsmetoderna utvärderades, utfördes i verkstaden. Slutligen jämfördes de olika lösningsförslagen mot varandra med hjälp av en utvärderingsmatris.
Projektet resulterade i tre lösningsförslag med föreslagna utrustningar för bearbetning av kilspår för de berörda produkterna. De olika lösningsalternativen utgörs av en integrerad stickbrotschutrustning i svarv, en fristående stickbrotschutrustning samt en
trådgnistningsutrustning. Vid en djupare utvärdering av de olika lösningsförslagen
konstaterades att en integrerad stickbrotschutrustning i svarv inte levde upp till de krav som ställs på bearbetningen. Utvärderingen visade även att både den fristående
stickbrotschutrustningen och trådgnistningsutrustningen utgör lämpliga lösningsalternativ för projektet. Slutligen jämfördes dessa lösningsalternativ med den befintliga utrustningen varav det konstaterades att det råder en viss oklarhet angående om en investering av ny ersättande utrustning för bearbetning av kilspår på GVR6 bör genomföras i dagsläget.
Nyckelord: Förstudie, Investeringsprojekt, Utvärderingsmatris, Dragbrotschning,
Stickbrotschning, Trådgnistning
Examensarbete: Framtagning av tillverkningsutrustning för bearbetning av kilspår – En kvalitativ fallstudie på Sandvik Coromant
Förord
Denna rapport beskriver ett examensarbete som utfördes på Sandvik Coromants
produktionsenhet i Gimo vid den produktionstekniska avdelningen för roterande verktyg GVR10. Min handledare under examensarbetet har varit Gunnar Karlsson på GVR10 och jag vill passa på att tacka honom och hela avdelningen för alla goda råd och det stöd som har hjälpt mig under utförandet av detta projekt. Jag vill även rikta ett tack till personalen på avdelning en GVR6 som generöst har delat med sig av information som varit nödvändig under projektets gång. Jag vill även tacka min ämnesgranskare Lars Degerman på Uppsala Universitet som varit ett gott stöd under utförandet av examensarbetet.
Gimo, Juni 2012
Olle Eriksson
Examensarbete: Framtagning av tillverkningsutrustning för bearbetning av kilspår – En kvalitativ fallstudie på Sandvik Coromant
Innehållsförteckning
1 Inledning ... 1
1.1 Bakgrund ... 1
1.2 Uppgiftsbeskrivning ... 1
2 Teoretisk bakgrund... 3
2.1 Datainsamling ... 3
2.1.1 Benchmarking ... 3
2.1.2 Etnografisk studie... 3
2.1.3 Intervjuer ... 3
2.1.4 Dokumentstudie ... 3
2.2 Utvecklingsmetodik ... 4
2.2.1 Kravspecifikation ... 4
2.2.2 Involvera kunden och leverantören i utvecklingsprocessen... 5
2.2.3 Leverantörssamverkan ... 5
2.3 Utvärdering av lösningsförslag... 6
2.3.1 Screening questions ... 6
2.3.2 Utvärderingsmatris ... 6
2.4 Produktionsplanering ... 7
2.4.1 Lean Production ... 7
2.4.2 Bearbetningsekonomi ... 8
3 Metod ... 9
3.1 Datainsamling ... 9
3.1.1 Processjämförelse ... 9
3.1.2 Deltagande observation ... 9
3.1.3 Intervjuer ... 10
3.1.4 Dokumentstudie ... 10
3.2 Framtagning och utvärdering av lösningsförslag ... 10
3.2.1 Kravspecifikation ... 10
3.2.2 Involvera kunden och leverantören i utvecklingsprocessen... 10
3.2.3 Screening Questions ... 11
3.2.4 Utvärderingsmatris ... 11
4 Förstudie ... 13
4.1 Processkartläggning ... 13
4.1.1 Flödesschema för tillverkningsprocessen ... 14
4.2 Analys av tidigare utfört projekt ...15
4.3 Intervjustudie ...15
4.3.1 Intervjufrågor angående utrustning för bearbetning av kilspår ...15
4.3.2 Intervjufrågor angående tidigare utfört projektet ...16
4.3.3 Intervjuresultat ...16
4.3.4 Sammanfattning av intervjuresultat ...18
4.4 Studie av verkstadslayout ...18
5 Framtagning av lösningsförslag ...21
5.1 Kravspecifikation ...21
5.1.1 Arbetsmiljö...21
5.1.2 Funktion ...21
5.1.3 Automation...21
5.1.4 Kapacitet ...21
5.1.5 Kvalitet ...22
5.2 Beskrivning av potentiella tillverkningsmetoder ...23
5.2.1 Referens – Befintlig dragbrotschutrustning ...23
5.2.2 Koncept 1 – Fristående trådgnistningsutrustning ...26
5.2.3 Koncept 2 – Fristående stickbrotschutrustning ...28
5.2.4 Koncept 3 – Integrerad stickbrotschutrustning i svarv ...30
5.3 Studie av potentiella leverantörer ...32
5.3.1 Kartläggning av leverantörer ...32
5.3.2 Fristående stickbrotschutrustning ...33
5.3.3 Integrerad stickbrotschutrustning i svarv ...33
5.3.4 Fristående trådgnistningsutrustning ...35
5.3.5 Ekonomi ...36
5.3.6 Inköpsavdelningens leverantörsbedömning ...38
5.3.7 Sammanfattning av studien av potentiella leverantörer ...38
6 Utvärdering av lösningsförslag ...39
6.1 Test i verkstaden ...39
6.1.1 Genomförande av test ...39
6.1.2 Resultat av test ...41
6.1.3 Sammanfattning av test i verkstaden ...46
6.2 Utvärderingsmatris ...48
6.2.1 Utvärderingsmatris ...48
Examensarbete: Framtagning av tillverkningsutrustning för bearbetning av kilspår – En kvalitativ fallstudie på Sandvik Coromant
6.2.2 Analys av utvärderingsmatrisen ... 49
7 Diskussion och slutsatser ... 51
7.1 Tillvägagångssätt vid utförande av projektet ... 51
7.2 Projektets resultat ... 52
8 Rekommendationer ... 55
9 Referenser ... 57
9.1 Tryckta källor ... 57
9.2 Elektroniska källor ... 57
10 Förteckning över bilagor ... 59
Examensarbete: Framtagning av tillverkningsutrustning för bearbetning av kilspår – En kvalitativ fallstudie på Sandvik Coromant