6 Analys av nuläget 43
6.3 Planering och styrning 47
Vid analys av de materialstyrningsprocesser som bedrivs på avdelningen har ett flertal pro-‐ blemområden identifierats.
Skattade operations-‐ och ställtider
Variationen som de skattade operations-‐ och ställtiderna medför, skapar osäkerhet vid avdel-‐ ningen vilket bidrar till att gardering med såväl tid som kapacitet sker. Arbetsledare för avdel-‐ ningen har exempelvis beskrivit att han inte litar på de operationstider som finns i affärssyste-‐ met och att han istället använder sin erfarenhet som grund för resursplanering och uppskattning av operationstider. För att gardera sig för de osäkerheter som finns i nuläget anställs istället fler operatörer än vad som egentligen anses nödvändigt för att klara produktionen. Då tidernas vari-‐ ationsvidd är okänd sker dessutom tillverkning före tidplanen enbart för gardering mot variat-‐ ionen. Lösningen med att tillverkning sker före planerad tid för att säkerställa leveransprecis-‐ ionen bidrar till ökad kapitalbindning och ett stort antal produkter i arbete. Det bidrar även till att resurserna inom avdelningen läggs på fel artiklar och att det krävs prioriteringslistor för att bestämma vad som ska tillverkas.
Produktionstekniker vid avdelningen uppskattade att variationsvidden på operationstiderna vid de flesta stationer till ±5 %. Informationen är dock inte något som tas i beaktande varken i af-‐ färssystemet eller av arbetsledningen. Då ingen uppföljning finns kan variationen skifta mer eller mindre i båda riktningarna vilket minskar förutsättningarna för JIT-‐produktion då det hän-‐ visas till att systemets variation bör vara känd och minimal. Variationsfaktorn spelar dessutom en avgörande roll i hur säkerhetstid och standardiserade kötider bör planeras. Då man inte tar hänsyn till faktorn i nuläget kan detta leda till såväl överproduktion som brister.
De beredare som uppskattar operationstider besitter god kunskap om processerna men deras erfarenheter är helt avgörande för hur optimala uppskattningarna blir. Problemet att uppskatta tider är komplext och om de uppskattade tiderna inte följs upp kontinuerligt kan det medföra att felaktiga tider används i flertalet order. I nuläget får beredarna inte någon direkt återkoppling på deras uppskattningar. Det medför att utvecklingsmöjligheterna blir begränsade eftersom de varken får veta när de gjort en bra eller mindre bra uppskattning.
Bristande tidsuppföljning
Eftersom beredningen för CV90-‐skroven är en uppdaterad kopia av en tidigare order måste det beaktas att eventuella felaktigheter från den gamla ordern följer med i den nya beredningen. Då företaget använder ett MRP-‐system för materialhantering ställs det höga krav på att de tider som finns i systemet verkligen återspeglar den verkliga produktionen för att materialet ska kunna levereras i rätt tid. Eftersom avdelningen i nuläget tillämpar tidsstudier först efter ett antal skrov saknas korrekta tider under långa tidsperioder. Om tidsstudien identifierar obalan-‐ serade stationer kan det bli svårt att hinna omstrukturera arbetet under den aktuella serien då såväl nya lagerplatser som arbetsbeskrivningar behöver utvecklas. Vid intervjuer med operatö-‐ rerna beskrev de att tidsstudien var psykiskt påfrestande, de beskrev dessutom att arbetssätten som dokumenteras sällan överensstämmer med de arbetssätt som bedrivs under normala för-‐ hållanden. Då även arbetsledningen beskrev sin medvetenhet om tidsstudiens missvisande re-‐ sultat är det intressant att metoden fortfarande tillämpas i sin fulla utsträckning.
Eftersom tidsstudien oftast genomförs av enskilda tjänstemän är resultatet helt beroende av individens enskilda arbetssätt. Vid analysen framkom stora variationer mellan den senaste tids-‐ studiens resultat och de faktiska operationstiderna vilket tyder på brister vid tidigare tidsstu-‐ dier. Då företaget fortfarande förlitar sig på en tidsstudie som utfördes för en helt annan kund-‐ order kan tiderna variera stort. Även under den tidigare kundordern inträffade förändringar som bidrog till att tiderna inte överensstämde med produktionen som den såg ut då. Än mindre bör tiderna överensstämma med den aktuella kundordern då skrovens konstruktion utvecklats avsevärt.
Tidsvariation mellan planering och affärssystem
Vid analysen identifierades stora skillnader mellan de operations-‐ och ställtider som används i affärssystemet och de tider som arbetsledning och produktionstekniker uppskattar att proces-‐ serna i verkligheten tar att genomföra. Den största tidsvariationen identifierades i CV90-‐flödet, för BvS10-‐skroven var tidsvariationen avsevärt mycket mindre.
Den identifierade operationstidsvariationen enbart för station 12 och 13 i CV90-‐flödet uppgick totalt till 28 timmar. Då tiden för operationen saknas i affärssystemet kommer det medföra att kostnaden för operatörerna registreras men att intäkterna från deras arbete inte kommer att tillfalla avdelningen. Även om den identifierade tidsmissen vid station 12 och 13 korrigeras åter-‐
står stora skillnader mellan affärssystemet och den tid som arbetsledarna anser att operationer-‐ na tar. På den totala skrovsammanställningen för CV90 varierar tiden med tre timmar men vid exempelvis station fem uppgår skillnaden mellan operationstiden i affärssystemet och den pla-‐ nerade till tio timmar. För att möjliggöra att den planerade produktionstakten ska uppnås måste arbetsledningen därmed öka antalet resurser vid stationen.
Vid röntgenavdelningen är situationen omvänd, tiden för kontroll av ett CV90-‐skrov uppgår till 13 timmar i affärssystemet medan operatörer och arbetsledning uppskattar tiden till åtta tim-‐ mar. Eftersom stationen hanterar ett större antal artiklar kommer den verkliga körplanen att variera stort jämfört med den planerade vilket bidrar till att ett ständigt prioriteringsarbete kommer att vara nödvändigt vid stationen. Vid simuleringens första experiment redovisades hur tidsvariationen för skroven påverkade kapacitetsutnyttjandet vid stationen. Om den tid som finns i affärssystemet är korrekt måste stationen att bemannas med två-‐skift, något som aldrig tidigare har behövts vid stationen. Eftersom röntgenavdelningen hanterar ett större antal artik-‐ lar är det av vikt stor vikt att undersöka hur långa de faktiska operationstiderna är för att under-‐ lätta körplaneringen och därmed säkerställa att rätt artiklar hanteras i rätt tid, vilket är något som krävs vid JIT-‐produktion.
Vid tillverkning av CV90-‐skrov finns det totalt nio stationer där tidsvariationen mellan arbets-‐ ledning och affärssystemet överstiger tre timmar. Eftersom företagets materialhantering följer de tider som finns i affärssystemet kommer därför aldrig in-‐ och utleveranser av material att ske när det verkliga behovet finns. Problemet kan orsaka såväl brist som överproduktion, vid inter-‐ vjuer med arbetsledare och operatörer framkom det att tillverkning före tidsplanen är mer van-‐ ligt förekommande än brist och förseningar av material. Vidare styrker detta beskrivningen och orsaken till varför material placeras i truckgångar i väntan på vidareförädling. Arbetsledare 1 beskriver bekvämligheten med att ligga före tidsplanen, han hänvisar till att operatörerna mår bättre av att inte behöva stressa fram material och att flexibiliteten operatörer emellan blir större. Anledningen till varför man ständigt tillverkar före tidplanen beskrivs vara en gardering för att hantera eventuella kapacitetsbortfall och konstruktionsmässiga förändringar som kan förekomma.
Säkerhetstider
I dagsläget dimensioneras huvuddelen av artiklarna med fem dagars säkerhetstid för att hantera all osäkerhet som är förknippad med materialhantering, lagerstyrning och osäkerhet i tider. Genom att produktionsplanerare bedömer säkerhetstiden utifrån egna erfarenhetsmässiga grunder kan bedömningarna många gånger bli felaktiga. Ett exempel är när produktionsplane-‐ rare 1 justerade säkerhetstiden för bandhyllorna till CV90 från fem dagar till en dag. Senare vi-‐ sade det sig att den faktiska operationstiden är 23 timmar längre än tiden som finns inlagd i af-‐ färssystemet. Genom att säkerhetstiden minskades kommer ordern släppas ut senare vilket medför stor risk för försening av artikeln. Detta tydliggör dels de konsekvenser som felaktiga tider i systemet kan ge upphov till och dels hur viktigt det är att verkliga operationstider rappor-‐ teras in och följs upp kontinuerligt. Dessutom kan även tillvägagångsättet vid bedömning av sä-‐ kerhetstider ifrågasättas då det känns både orationellt och riskfyllt att helt lita på produktions-‐ planerarnas tidigare erfarenheter, vilket enligt Matsson (2008) också gör att möjligheterna till uppföljning uteblir.
Arbetsledare för avdelningen menar att det är bekvämt att ha stora mellanlager för att vara säkra på att det inte ska bli förseningar och brist av material. Problemet med denna strategi är den omfattande kapitalbindningen och att man döljer mycket problem och störningar i produkt-‐ ionsprocesserna, vilket leder till minskad produktivitet och kvalitet. Om avdelningen skulle sänka säkerhetstiden och standardkötiden och därmed mellanlagren kommer problem lättare att synas och behöva åtgärdas direkt. Även om detta kräver ett produktionsstopp för stunden kommer det långsiktigt att leda till ett mer effektivt och resurssnålt system (Hopp & Spearman, 2003).
Även simuleringen påvisade att den faktiska ledtiden för delsammanställningarna ökar när en för stor säkerhetstid tillämpas. Det beror på att när den planerade ledtiden förlängs, släpps fler order ut i produktionen. Detta bidrar till att fler produkter befinner sig samtidigt i systemet som i sin tur leder till större köstorlekar och därmed också till längre faktiska ledtider för artiklarna. Beläggningen vid stationerna blir svårplanerad då tidpunkten för planerad start och slut kan variera mycket. För att frigöra mer golvyta vid häftstationen bör dessa produkter synkroniseras så att de blir klara i rätt tid till häftstarten av skrovet, varken för tidigt eller för sent.
Standardiserade kötider
För att underlätta produktionsplaneringen för de olika produkterna använder sig företaget av standardiserade kötider vid specifika stationer. Vid exempelvis laserstationen används en stan-‐ dardiserad kötid på åtta dagar, tiden adderas därmed till ledtiden för alla produkter som tillver-‐ kas på stationen. Eftersom den standardiserade kötiden inte är baserad på den aktuella belägg-‐ ningen vid stationen varierar det verkliga utfallet från dag till dag. En standardiserad kötid som inte baseras på beläggning medför att JIT-‐produktion är svår att uppnå. Liker (2009) föresprå-‐ kar JIT-‐produktion eftersom det medför att rätt material finns på rätt plats vid rätt tid, om arbe-‐ tet sker på ett sådant sätt kan lagernivåer minimeras. Ett misskött system som baseras på JIT-‐ produktion kan däremot drabbas av brister eftersom storleken på säkerhetslager är minimal. I fall där avdelningen utnyttjar lager som buffertar för att dämpa störningar i systemet uppstår stora lager med många produkter i arbete och långa ledtider som följd.
Avdelningens inplanerade standardiserade kötid används då för att balansera kapacitetsutnytt-‐ jandet vid stationerna och se till att en stor produktmix kan tillverkas i de olika stationerna. Med långa standardiserade kötider blir det är svårt att uppnå en hög leveransprecision mellan stat-‐ ioner eftersom produkternas tillverkningsplan varierar inom ett stort intervall. Eftersom avdel-‐ ningen använder ett tryckande system skapas mellanlager vid senare stationer i flödet till följd av att produkter tillverkas innan det finns ett behov av produkten i nästa station. Produkter som vid den första stationen tillverkas i början av den standardiserade kötiden kommer därför lagras vid nästa station långt innan nästa planerade operation ska ske. Indirekt kan produktens ledtid vid en senare station bli försenad med lika mycket utan att produktens totala ledtid påverkas. Det går därför att använda en standardiserad kötid för att prioritera produkter som ligger efter tidsplanen.
De standardiserade kötiderna som i nuläget används är en direkt överföring från företagets gamla affärssystem. Eftersom produktionen i nuläget är annorlunda strukturerad jämfört mot hur den var tidigare kan kösituationen vid stationerna avvika stort från hur den var förr. Då det saknas kontinuerlig uppdatering av den standardiserade kötiden kan den verkliga cykeltiden vid
stationerna avvika från den planerade, det bidrar till att såväl kapacitetsplanering som material-‐ hantering avviker från normala förhållanden.
De stationer som använder standardkötider är främst stationerna som har hanterar många olika produkter, dvs. bearbetning, robotssvets, röntgen samt de gemensamma plåtbearbetningsstat-‐ ionerna som föreligger tidigt i flödet. Vid observationer av kötiderna i affärssystemet uppmärk-‐ sammades dock även att detaljsvetsavdelningen 835 använder en standardkötid på tre dagar. Stationen avviker från de övriga stationerna eftersom den hanterar ett mindre antal produkter samtidigt som simuleringen visar att den faktiska kötiden oftast är noll dagar. Tillämpningen av den standardiserade kötiden kan bero på att situationen vid stationen var annorlunda då det gamla affärssystemet användes. Om en onödigt lång standardkötid tillämpas kommer dock tiden endast bidra till att förlänga den planerade ledtiden för de artiklar som hanteras vid stationen. Vidare bidrar den ökade planerade ledtiden till att en större mängd artiklar kommer att befinna sig i produktionen, därmed ökas kapitalbindningen samtidigt som lagersituationen försämras. Genom att avdelningen sätter långa planerade kötider blir de verkliga kötiderna också långa. Matsson (2009) menar att anledningen till detta beror främst på att en ökning av kötiden och därmed också genomloppstiden medför att fler tillverkningsorder släpps ut i verkstaden. Fler order kommer därmed att konkurrera om samma produktionsresurs vilket leder till längre fak-‐ tiska kötider.
Stopptidsuppföljning
Genom att ingen standardiserad metodik används för att mäta produktivitet och effektivitet vid enskilda maskiner blir uppföljning svår att genomföra. Ett faktabaserat underlag om hur pro-‐ duktionsläget ser ut och vilka problem som orsakar störningar i systemet krävs för att kunna analysera och arbeta med förbättringsarbete inom avdelningen. Om viktiga mätetal som stopp-‐ tider skulle studeras och användas korrekt finns det goda möjligheter att dra nytta av informat-‐ ionen och utveckla det befintliga systemet. Fördelarna med minskade störningar i maskinerna är många, exempelvis leder det till mindre kvalitetsproblem, exaktare planering och ger ökad pro-‐ duktionskapacitet (Olhager, 2013). Systemtekniskt finns redan möjligheten att dokumentera stopptiderna vid ett flertal maskiner, en eventuell implementering skulle därför kunna ske rela-‐ tivt enkelt. Stopptidsuppföljning skulle vara som mest nödvändig vid bearbetningsstationen och svetsrobotarna då det visat sig att maskinerna står för mycket störningar i systemet.
Problem med aktuell chassiplan
Vid analys av chassiplanen för hösten 2014 framkom ett antal problemområden för skrovsam-‐ manställningen av CV90. Eftersom skroven planeras att takta var fjärde dag krävs det kapaci-‐ tetsutnyttjande eller parallella stationer som gör möjligt att produktionstakten ska kunna upp-‐ nås. I Figur 13 går det att utläsa att det vid den första färdigsvetsen (station fem) kommer pro-‐ blem att uppstå då det endast finns en station och operationstiden är närmare sex dagar. På samma sätt kommer problem att uppstå vid den slutliga skrovsvetsningen (station 12 och 13) där det planeras för fyra parallella skrov samtidigt som det endast finns tre stationer tillgängliga i nuläget. Vidare kan den inplanerade reparationen efter robotsvetsen anses som en avvikelse som i normal tillverkning inte bör accepteras.
Figur 13. Aktuell chassiplan över CV90, baserad på tider från arbetsledning